РАПУ

119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1

«УРАЛХИМ» успешно завершил на КЧХК остановочный ремонт агрегата аммиака

25.08.2020 | Новости

Филиале «КЧХК» ОХК «УРАЛХИМ» завершил остановочный ремонт агрегата АМ-70 в цехе производства аммиака, сообщила пресс-служба компании.

Самая масштабная работа прошла в печи риформинга, здесь заменили змеевики парогазовой, паровоздушной смеси и пароперегреватель II ступени. Оборудование используют со времен строительства цеха, и экспертиза промбезопасности показывала их незначительный остаточный ресурс, в связи с чем замена была необходима. После их установки была обновлена футеровка стен в печи риформинга и загружен в реакционные трубы новый катализатор.

Традиционно сложные и трудоемкие работы прошли в отделении компрессии. На компрессоре природного газа смонтировали систему «сухих» газовых вместо масляных уплотнений. С их внедрением исключили попадание масла в газ, тем самым продлив срок службы катализатора и снизив риски остановки агрегата при переключении насосов масляных уплотнений. На этом же компрессоре установили современную систему вибромониторинга. Она позволит более точно следить за состоянием роторов в режиме реального времени и делать прогноз на их работу.

Была проведена трудоемкая работа по замене теплообменных трубок конденсатора компрессора синтез-газа: всего 1800 трубок. Дополнительные трудности создавали сложная конструкция, стесненные условия и сжатые сроки.

Значительные работы провели энергетики. Заменили коммутационную аппаратуру на электроподстанции, восстановили контур заземления электродвигателей вентиляторов, заменили щитки освещения в одном из корпусов. Для проведения масштабных работ по замене змеевиков и пароперегревателя в печи риформинга смонтировали десять дополнительных подключательных пунктов и больше километра кабелей. Также обновили в цехе десять километров кабелей с безопасной оболочкой, не поддерживающей горение.

Выполнен большой объем работ по ремонту и модернизации автоматических систем управления технологическим процессом (АСУТП). Заменили устаревшую систему удаленного ввода температур. Полностью обновили верхний уровень АСУТП – весь парк серверов, рабочих станций на пультах управления агрегата. Установлен последний релиз программного обеспечения системы. Проведены существенные доработки системы противоаварийной защиты агрегата. Все эти работы позволили повысить безопасность производства, надежность работы, удобство управления, архивирования информации АСУТП агрегата.

Всего в работах по ремонту агрегата приняли участие порядка 350 человек, в том числе около 200 сотрудников подрядных организаций.

"С ремонтом справились, выполнили все, что запланировали. Каждый остановочный ремонт – это вызов для коллектива, который без преувеличения остается в памяти надолго. Прошедший ремонт пополнит багаж опыта наших работников, а также позволит составить план работы по данному агрегату на ближайшие год", – прокомментировал начальник цеха аммиака Дмитрий Ходырев.

 

Аналитика

Отрасль минеральных удобрений: 15 лет устойчивого роста

За 15 лет потребление удобрений в российском АПК выросло более чем в 2,5 раза и в прошлом году достигло 6,1 млн т д.в.

Мультимедиа

Другие новости

124 сотрудника ПАО «Дорогобуж» отмечены корпоративными наградами в День химика

Самой большой ценностью для предприятия остаются люди — высокопрофессиональные специалисты, которые успешно решают поставленные задачи. В этом году за большой вклад...

31.05.2024
Работники ПАО «Акрон» отметили День химика высокими производственными показателями и наградами

Благодарностей и наград разного уровня были удостоены более 300 сотрудников предприятия.

31.05.2024
Владимир Путин наградил сотрудницу кемеровского «Азота»

Президент России присвоил звание «Заслуженный химик Российской Федерации» машинисту компрессорных установок цеха карбамида КАО «Азот» (входит в АО ГК «Азот») Людмил...

31.05.2024
На верх страницы